当前位置:主页 > 科技论文 > 机电工程论文 >

一种空调压缩机曲轴全自动去毛刺、浸油装置的设计

发布时间:2024-05-23 05:49
  设计一种用于加工空调压缩机曲轴的全自动去毛刺、浸油装置,以消除目前由人工方法去除毛刺存在的劳动强度大、工作效率低、毛刺去除不彻底、曲轴各部位残留铁屑,严重影响压缩机的性能等问题。整套装置由上料流水线、设备电柜、设备主体、人机界面、换线移载机械手、出料流水线和取料流水线几个部分组成,全自动实现连接上道工序(曲轴打通流孔)、去曲轴毛刺、浸油和连接后道工序人工装箱。该去毛刺、浸油装置用于空调压缩机曲轴生产线,可大大降低工人的劳动强度,提高空调压缩机曲轴的加工质量,提高劳动生产率及自动化程度。

【文章页数】:3 页

【部分图文】:

图1曲轴需去除毛刺的部位

图1曲轴需去除毛刺的部位

通过对已精磨的曲轴,因形状结构所致部分部位加工遗留毛刺的现象进行观察及分析,发现偏心圆短轴端、偏心圆长轴端、偏心圆部位、长轴、短轴等部位存在因结构形状导致刀具加工不到位存在毛刺的现象,如图1所示。该装置设计原则是:采用电动机带动镀铜钢丝刷旋转并调整角度去除偏心圆两侧通流孔、偏心圆....


图2全自动去毛刺、浸油装置结构图

图2全自动去毛刺、浸油装置结构图

该装置设计原则是:采用电动机带动镀铜钢丝刷旋转并调整角度去除偏心圆两侧通流孔、偏心圆流孔、长轴端通流孔部位毛刺,采用尼龙刷去除短轴端内孔毛刺,而长轴端内孔工序(因铣削偏心圆导油槽时已经由人工去除过一次毛刺,且有一道刷长轴尾槽钢丝刷去毛刺工序)不涉及在该装置中。整套装置由上料流水线....


图3去毛刺流程图

图3去毛刺流程图

曲轴经数控、CNC精加工后,在部分外圆、内孔上均留有毛刺需去除。该装置去除毛刺具体流程为:外圆采用电动机带动镀铜钢丝刷旋转并调整角度去除毛刺,包括曲柄两侧通流孔、曲柄通流孔、长轴端通流孔;内孔(包括短轴端内孔)采用尼龙刷。而长轴端内孔因在铣削偏心圆导油槽时已经人工去除过一次毛刺,....


图4去除曲柄两侧毛刺工艺图

图4去除曲柄两侧毛刺工艺图

考虑到曲柄左右两侧通流孔毛刺因方向不一致,需分左右2个工位去除。去除曲柄左右两侧通流孔毛刺时,曲轴采用顶尖定位,以保证去除毛刺过程中,位置固定无移动,通过步进电动机轴端输出对准曲轴尾槽孔以传递周向动力,如图4所示。工作方式如下:



本文编号:3981088

资料下载
论文发表

本文链接:https://www.wllwen.com/jixiegongchenglunwen/3981088.html


Copyright(c)文论论文网All Rights Reserved | 网站地图 |

版权申明:资料由用户82f2a***提供,本站仅收录摘要或目录,作者需要删除请E-mail邮箱bigeng88@qq.com